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变频器信号采集、分析及故障监测系统

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发表于 2007-11-26 20:03:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
  维护、维修、测试变频调速器的工作日趋重要。尤其是直接转矩控制的变频器,速度响应快,发生过流故障时,要求在电流超过定值10μs IGBT就保护动作,所以,检测和研究变频器需要高速的采集和测试平台。下面是针对高速线材轧辊用的变频器设计的测试平台,主轧辊采用直接转矩控制的交-直-交型变频器控制。

  测试平台采用工控机在线检测系统,真实而快速地显示并存储变频器的主要电量。检测系统由工控机、适合变频器信号采集的霍尔传感器,高频数据采样卡和相应的数据分析软件组成。由于变频器允许过流时间很短(一般10μs),为了记录故障前后的电量,选用高频差分16通道数据采集卡。主要测量变频器的U相输入电流,UV、VW相输入电压,变频器的三相输出电流和电压及变频器的直流电压、直流电流,共11个信号。

  PCI-MIO-16E-I是NI公司的高性能数据采集卡,采样频率高达1.25MHz。数据采集卡本身有一个高速的CPU,不依赖工控机,可以实现高速率的数据采集。

  采集的11路信号都采用霍尔元件作为传感器,其接线原理如图1所示。

  分析软件选用LabVIEW,它内置信号采集、测量分析与数据显示功能。数据采集卡采样频率1.25MHz,平均每路信号采样率为114kHz。变频器最大载波频率一般为15kHz,所以,对大多数变频器来说都可很好的测试信号及其主要谐波。

  对变频器的波形观察和记录的程序如图2所示。程序还可用于特殊过程的监测,如起动及制动过程的监测和记录。通过运行程序,从面板waveform graph中可以观察到变频器的各个信号的实时状况;需要记录时按OK按钮,可在面板上标记为store按钮,用软件触发程序开始记录数据。AIconfig中的channels可根据数据采集卡接线的顺序,正确设定要记录的各个参量的名称。如果研究起动、制动特性,可以在起制动前一时刻或起制动的当时,按下store按钮,记录起制动过程中的数据,分析影响变频器起制动的参数设定是否合理。

  对变频器正常运行时的信号的定期记录可以采用图3所示的程序。



  图3为定期采集数据的程序,从里到外共三个循环,最里面的循环完成一次要采集和记录全部数据。max#of scans to设定了每次要记录的数据总数;#of scans to write at a time设定每次程序要写入的数据;如果每天记录的次数较多,占用空间大,最好选用二进制,因为数据以二进制格式写入最节省空间,如图所示。被采集的11个信号的名称分别填写在AIconfig的Channels内,如变频器的UV相输出电压,直流母线电压等等。采样速率由AIstart的scan rate手动框设定。

  每次程序采集并记录的数据文件自动生成,由左上角内标1的虚线框完成,例如在C盘上建一个inverter子目录,在2004年4月10日15:30:40开始执行程序,第一个数据记录的文件名称为,c:\inverter\2005-4-17 time 15.30.40,以后每个循环所记录的数据也会按照当时开始采集的时间命名。这个时间的写入由内标2的程序完成,称头文件。

  轧钢时,非常关心变频器的谐波是否影响电网及负荷正常工作,我们采用图4所示的程序来监测变频器的某一信号的谐波。本程序用的是平均功率谱函数,POWER.V;它可以选择加窗的样式,用window设置。如0:Uniform;1:Hanning;2:Hamming;3:Blackman?Harris。缺省值为Hanning窗。按照香农采样定律,对要分析的高次谐波,采样率至少设定为其频率的2倍;采样率可达到1.25MHz。如果需要记录当前的波形,在程序中设置一个OK按钮,按下则记录波形。以后用读数据的程序将数据读出可再进行谐波分析,读程序在这里不再累述。

  为记录变频器故障,应用了数字触发功能,程序如图5所示。



  变频器发生故障时,本身有数字量输出。用数字触发数据采集卡。程序中AIstart的Choose trigger type设置成Trigger A,将变频器的故障输出数字信号联接到数据采集卡的相应数 字触发端。故障前需要记录的数据个数由AIstant的pretrigger scans设定。故障前后需要记 录总的数据由AI config的buffer size设定,图中标示为the namber of scans to aquire 。程序开始记录故障时会同时生成故障文件名称,并存储在事先建好的目录中,如本程序将 其存储在D:inverters\faults recorders子目录下,名称仍然以故障发生的时间自动命名 。

  我们运用本系统监测被测变频器,其谐波在国标规定范围内;出现故障的原因主要是参数设 定不当,如起动、制动时间和PI调节参数设置不当等。
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发表于 2009-5-18 00:58:48 | 显示全部楼层
很复杂哦,这资料饲料厂电工不需要掌握。

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